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山东碳素余热锅炉品质保证艺能锅炉厂家接受定制

时间:2019-02-18 09:41:58  来源:  作者:

  窑头锅炉是 水泥窑余热发电系统中的一个重要设备,布置在窑头蓖冷机旁,吸收窑头废气余热。由于蓖冷机废气中的熟料颗粒磨蚀性大,为防止锅炉受热面磨损,窑头锅炉前需要布置外置沉降室,不但占地面积大,而且整个系统的阻力较大,窑头排风机的功率增加较多,致使投资增加。通过多年应用实践发现,水泥窑超产可能导致窑头取风量超过设计值,并且窑头余热锅炉的风速大,对受热面管束冲刷较强,容易造成磨损。
  原窑头锅炉为“上进下出”式,安装在水泥窑熟料冷却机废气出口至收尘器之间的管道上,在进窑头锅炉前布置一个外置单独沉降室,烟气经过沉降室将熟料颗粒有效分离后进入锅炉。锅炉设计入口废气温度360℃,废气流经过热器、蒸发器、热水器后,废气温度降至110℃,再进入熟料冷却机原有的电收尘器并经风机排入大气。
  锅炉热力系统为典型的单压系统,焦化炉余热锅炉分为两段,以较大限度地利用废气余热。锅炉I段生产参数为1.25MPa-345℃的过热蒸气;II段为热水器段,其生产的180℃左右的热水分为两部分,其中一部分热水进入窑头余热锅炉I段,另一部分热水提供给窑尾余热锅炉主蒸气段。
  1.锅炉运行过程中主要问题
  (1)锅炉及废气分离器内磨损严重,散热损失大。通过对原水泥窑窑头各温度点数据的标定,窑头锅炉蓖冷机中部取风点平均烟温438℃,而经过沉降室和一段烟风管道后,窑头锅炉入口烟温只有370℃。
  (2)锅炉内部管束因漏水等原因封堵数量>1/4,其他管壁变薄,存在重大的安全隐患。
  (3)锅炉漏风严重,影响换热的同时增大了系统阻力。
  (4)锅炉内部管束较密,积灰严重,风阻系数大,换热效果较差。
  (5)煤磨用风冷风阀位置不合理,距离取风点太近,而且常处于开启状态,冷风也易被窑头排风机拉入窑头锅炉,影响了锅炉入口温度及产汽能力。 
  2改造方案
  2.1下进风带沉降室的新型结构
  对窑头锅炉结构优化的目的就是 要从磨损机理上解决窑头锅炉受热面管束磨损问题,减小窑头锅炉的系统阻力,并简化烟风管道系统,降低投资。
  2.1.1外置式沉降室的不足
  由于蓖冷机废气中的熟料颗粒粒径较大,一般要在窑头锅炉前布置单独沉降室进行重力沉降除尘,但外置沉降室占地面积很大,加上烟风管道,布置困难,且投资大,同时窑头外置式沉降室有很大的表面散热损失。布置外置单独沉降室,窑头排风机的功率相对增加较多,系统耗能增加,不利于整个余热发电系统的稳定性和经济性。
  由于废气在碳素余热锅炉内自上而下流动,进入窑头余热锅炉的风速一般在12~15m/s,废气中携带的粉尘颗粒受重力加速度的作用,颗粒流速会更大,对窑头锅炉受热面管束的冲刷强度增加,加速受热面管束的磨损。
  2.1.2下进风带沉降室的锅炉进口优化设计
  通过研究原有窑头锅炉沉降室实际存在的问题,我们 改变了传统窑头余热锅炉废气进口在上部、废气出口在下部的结构,将废气进口设在炉室下部,废气出口设在炉室上部,在窑头余热锅炉底部设置内置沉降室,取消了原来系统的外置单独沉降室。
  下进风内置沉降室结构的三个特点如下:
  (1)窑头锅炉内置沉降室;
  (2)废气转向沉降后,自下而上通过受热面;
  (3)进入锅炉受热面之前,布置有均流板和防磨“假管”。
  窑头锅炉与粉尘颗粒分离设备一体化,取消外置式沉降室,简化了烟气管道,减少了占地面积,节省了初始投资费用。另外,取消外置沉降室,改为自带沉降室的窑头锅炉,减少了窑头锅炉系统的阻力,系统总阻力<;800Pa,基本上不需要改造窑头排风机,减少了余热发电系统的运行成本。
  废气从下而上 流动,降低废气在窑头余热锅炉内的流速,废气中携带的粉尘颗粒在上升的过程中,受到颗粒自身重力的作用,颗粒速率逐渐减小(磨损时和速度的3次方以上成正比),达到了降低磨损的效果。窑头余热锅炉入口处布置了2~4排“假管”和 均流装置,有效防止了前几排受热面因废气的冲刷而造成磨损。
  2.2蒸发器之后设置一组省煤器以降低烟温,提高锅炉蒸发量
  原来的单压系统在不同的设计压力下,结构上没有显著区别,但由于窄点高低不一,在蒸气段省煤器的布置上有所不同。锅炉一般较少或不布置省煤器,锅炉只设置蒸发器,蒸发器后为公共热水器。热水器出水经给水操纵台分配后直接进入锅筒。这种系统主要存在以下缺点:
  (1)由于给水直接进入锅筒,当热水器出水温度较低时,给水进入锅筒后,内部水位波动较大,不便于控制。
  (2)由于没有省煤器,相当于蒸发器需要更多的热量来加热给水,蒸发器水循环流速较大,降低了传热效率和蒸发器的寿命。
  (3)由于蒸发器内为饱和温度的工质,进一步降低蒸发器出口烟气温度的代价非 常大。在本次改造项目中,省煤器翅片管面积约2 000m㎡,省煤器后出口烟气温度约200.7℃,锅炉蒸发量26.9t/h。 而要达到相同的蒸发量(主蒸气段出口烟气温度约200.7℃ ),只设置蒸发器(饱和温度195.7℃,窄点温差只有5 ℃ ),需要的额外蒸发器面积是 3 000㎡。
  这种较低的窄点设计非 常不经济也不合理,从投资费用及余热利用效率较佳的角 度考虑,必然存在一个合理选择余热锅炉窄点温差的问题,合理的窄点温差一般范围为10~20℃。
  当然,由于烟气自下向上 流动,省煤器中的水设计也只能由下向上 流,以便将水在受热时产生的汽泡冲走,以免管壁因汽泡停滞而腐蚀或烧坏。这样设计的省煤器只能采用顺流结构,即出口烟温不能低于省煤器出口水温,因此其换热能力有一定的瓶颈,在热平衡计算时需要注意。
  3.锅炉内部管束节距的合理设计
  余热锅炉合理设计锅炉内部管束节距,烟气流速小,锅炉本体阻力较小,锅炉受热面不易积灰,换热效果良好。
  4.其他改造
  通过锅炉本体范围外的其他改造,提高锅炉入口烟温,减少系统漏风、散热损失和烟气阻力,进一步提高了锅炉蒸发量和系统发电量。
河北艺能锅炉有限责任公司http://www.hb-yineng.com)位于吴桥,是 我国北方一家大规模的锅炉及相关产品设计与制造基地,主营项目:燃气蒸汽锅炉燃气导热油锅炉焦化炉余热锅炉燃气蒸汽锅炉、为广大客户提供快捷的服务,产品还包括低温储罐、杜瓦瓶等压力容器产品。

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